一直以来,废水处理与中水回用是生物制药企业需要面临的重要问题。本文以上海某生物医药企业污水及中水新建工程为研究案例,基于项目实施背景,详细阐述废水处理系统与中水回用系统相关处理工艺;其中,废水处理系统主要涉及处理工艺与进水、出水,中水处理系统主要涉及主体工艺与温控系统。与此同时,针对项目案例中面临的水质综合指标控制、系统设施设备防腐、RO膜堵塞问题消除等问题,提出了可行性技术措施。
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随着我国医药行业的不断发展,制药企业的废水问题日益严重。生物制药企业的废水主要包括抗生素[1]、合成药物以及中成药等,具有较大的毒性、成分复杂多样且可生化性较差,属于较难处理的废水类型。因此,需要采用科学合理的方法处理制药废水,并利用中水处理系统,为生产过程处理下水,回收可再生利用的部分,进而解决废水污染的问题,同时实现废水处理的效益最大化。
Part.01
项目案例背景
表 1 污水源水水质分析
Part.02
废水及中水处理系统
2.1
废水处理系统
图 1 污水处理工艺流程示意
上述污染因子在废水中的浓度相对较低,因此项目污水处理时主要以 AO 生化处理工艺为主,A 段采取组合填料填充的形式,并利用搅拌机适当搅拌,将废水中的总氮去除,进而提高可生化性;而 O 段则采用完全混合型活性污泥法,并通过滤膜分离水质,将废水中的有机物去除,同时将转化过的硝酸盐氮,利用混合液回流至 A 段,使其与氨氮生成氮气,最终进行安全排放。
另外,废水处理时极易产生有害、刺激气体,会对厂区及其周围环境产生不利影响[3]。根据上海市环保局的要求,生化废气必须经由废气处理后才能排放。故项目中根据废气处理的实际情况,采用洗涤塔喷淋吸收废气中的有害物质,并通过低温等离子工艺,对废气进行净化处理,从而达到预期处理效果。
2.1.2 进水 / 出水
项目中属于精细化工废水,具有盐分高、有机物浓度高、氨氮浓度高、总磷浓度低等特点,以致水质指标的变化范围较大,难以降解的有机物含量多,且水量相对较少。故在废水系统中,采用 pH 调节加药装置,通过生化与膜过滤处理工艺,对水质进行预处理。同时,项目的水质变化较大,需经过大容量调节池处理进水流程,对不同时段加以综合调节,把控进水的速度与方式。废水处理系统利用了长停留时间的技术手段,使得调节池、生化池的容积量足以装入一个生产周期的进水,进而维护生化系统进水时的稳定性与合理性。
废水处理时包括循环冷却水、锅炉排水及离子交换产生的下水,因此水体温度相对较高,以致排水过程中常有蒸气排放。为此,出水时采用了 MBR 的方式,以确保在污泥性能较差时,水中也不会出现悬浮物所产生的 CODcr。在出水处理的过程中,还应当结合污水排放的实际情况,适时加入碳源等,以便确保微生物活性及反硝化过程,加快难以降解的有机物的处理效率,降低水质中的微生物综合指标,从而满足排水标准[4]。
2.2
中水处理系统
图 2 中水处理工艺流程示意
按照每日计算,中水回用装置的水约为 1 000 t,平均流量约为 50 t/h;同时,考虑到系统处理安全系数,设计处理量为 60 t/h。该项目水量稳定,可与其它水共同进入地下式调节池,并在水位到达指定高度时,再进入中水预处理系统。而后,经由超滤膜过滤,系统反洗水与 RO 设备浓水一起排至污水处理站。需注意的是,由于进水硬度较高,不可直接通过RO 膜处理;而是应当采取软化器、生石灰法等方式,化解水体的硬度,让水体总硬度<250 mg/L,并用絮凝剂过滤软化后的水,将水中的悬浮物、铁离子等加以去除,再通过砂滤、碳滤后进入超滤膜过滤,最后再用 RO 膜处理,进而提高系统产水率,实现综合效益的最大化。
2.2.2 温控系统
在中水处理时,主体工艺中包括反渗透(RO)装置,其在高于溶液渗透压的作用下,将无法透过半透膜中的物质与水分有效分离,具有操作便捷、工艺简单等优点。然而,当水温>40 ℃时,会对 RO 膜造成不利影响;并且,在高温情况下,水中的 Cl- 会严重腐蚀泵的过流部分、管道、阀门等。因此,在中水系统运行前,应当先利用风冷冷却塔,进行适宜的降温处理;同时,还要在中水综合调节过程中进行循环降温,合理掌控温控系统,确保进水温度<40 ℃,从而为 RO 设备提供安全保障,以保证良好的过滤效果,使得过滤后的水质符合环保验收。
Part.03
面临问题及技术措施
3.1
水质综合指标控制
表 2 设计水量
其中,工艺废水是项目的处理重点,主要涉及原液生产、清洗废水等。这部分废水占比最大,且污染物浓度较高,经处理后需严格符合相关水质标准,如表 3所示。
表3 综合废水处理效果
因此,废水处理和中水回用过程中,面临着较大的技术挑战。针对上述情况,项目中采用 MBR 处理技术,作为一种将活性污泥法与膜分离技术相结合的新型水处理技术,能够有效避免污泥膨胀现象,防止水中出现悬浮固体而影响水质[5]。此项技术可以有效分离污泥停留时间与水力停留时间,使得固液分离效率得以大幅提升;同时,还能加大曝气池中活性污泥的浓度,激活污泥中的特效菌,有助于提升水质的可生化性。在膜的高效分离作用下,微生物得以被完全截流在生物反应器内,且悬浮物与浊度基本没有,保证了良好的出水水质,使其可以直接用于非饮用市政杂用水。
3.2
系统设施设备防腐
针对此项问题,项目中主要采取了以下防腐措施:一是采用化工离心自吸泵、PE 材质管道,砂炭滤则采用衬塑处理工艺,同时管道、阀门等均使用 UPVC材质,且 RO 膜壳选择玻璃钢材质,以此增强设施设备的防腐性。二是由于高压泵后的管道需承受较大压力,应当采用不锈钢衬塑管道材质,进而加强管道的耐力;而 RO 产水及排浓阀后的管道承受的压力较小,可直接采用 PE 材质。三是因排水水质较为复杂,集水井应当做好防腐措施。四是工艺废水中含有大量污染物,易对设施设备造成严重腐蚀,工艺废水的调节池应当做好防腐措施,且污泥浓缩池也需进行相应的防腐处理,通过“三布五涂”的方式,选择 197 型耐酸碱树脂的玻璃钢树脂以及玻纤布,并加入灰色涂料,涂满整个池体。
此外,例如生活废水或低浓度废水的水质不具有腐蚀性,所以无需对这类水池进行防腐措施。基于上述内容实施合理的防腐措施,不仅可以保证系统设施、设备的耐用性与可靠性,还能有效提升出水水质的质量。
3.3
RO 膜堵塞问题消除
Part.04
总结
邵丽竹
何发
我国生物制药工艺在技术创新和社会需求的双向促进下不断发展,并获得显著成效,尤其在生物药品研发中,有效弥补了以往化学药、中药的局限性。目前制药工艺的创新主要基于生物制药技术,制药方式不断优化,为工艺的创新提供更多可能性。研究重点分析基因工程、微生物工程以及细胞工程,分析此类技术在制药工艺中的应用要点,总结当前社会需求下制药工艺的创新,进一步推动产业发展。
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作者:王志刚、刘依宽、刘佳鑫
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