水是制药生产中用量最大、使用最广泛的一种原料,不管最终产品是否含有水,只要在生产过程中使用了水就要受GMP的约束,而注射用水作为较高级别的生产用水,其制备、储存和输送分配的控制比较难,通常被GMP深入检查。本文将简要介绍管中管换热器对注射用水输送分配系统的温度控制。
水是制药生产中用量最大、使用最广泛的一种原料,贯穿于生产全过程。不管最终产品是否含有水,只要在生产过程中使用了水就要受GMP的约束,而注射用水作为较高级别的生产用水,其制备、储存和输送分配的控制比较难,通常被GMP深入检查。
如图1所示,常温纯化水(通常25℃左右)作为原料水输送到多效蒸馏水机,在蒸馏水机内经预热、蒸发、分离、冷凝等工序,制备出合格的注射用水,通过压力差自流到注射用水储罐。然后通过循环泵以一定的压力、温度、流量输送到各个工艺用点并最终返回注射用水储罐,在各个工艺用点根据工艺要求通过换热器降温使用。
对上述分配系统的循环温度,2010版GMP第99条建议采用70℃以上保温循环,而在实际生产中,由于蒸馏水机出水温度大都在95 ~98℃之间,在用水高峰时段,分配系统的循环温度会维持在85℃以上,甚至会超过90℃。尽管满足GMP对循环温度的要求,但过高的循环温度会给系统带来诸多潜在风险,如循环泵的气蚀问题、管道红锈问题、降温换热器负荷增大、冷冻水浪费等问题。因此,通过换热器降低进罐注射用水的温度,进而维持一个合理的循环温度,既能防止微生物滋生,又能解决实际运行中温度过高造成的潜在风险势在必行。由于蒸馏水机出水口没有压力,是依靠位差自流进罐的,传统换热器受安装位置制约,管程阻力限制等无法满足使用。为满足此工况的特殊需求,上海朗脉公司开发出了直通式管中管换热器,其温度控制原理如图2。该换热器采用蒸馏水机的原料水为冷却水,对同一蒸馏水机,其原料纯化水和产品注射用水存在固定的比例关系,通过安装在出水口的温度变送器控制旁通阀的开度,进而调节通过换热器的冷却水量来控制注射用水出水口的温度。在降低注射用水温度的同时巧妙地对原料水预热。
换热器内部结构采用3层管结构(如图3),红色部分为注射用水通路,通过计算设计红色区域的面积大于等于蒸馏水机出水口的截面积,并通过偏心变径使换热器与蒸馏水机出水口底部平齐,有效解决了阻力、安装空间、排净等传统换热器无法解决的难题。
工程应用实例
直通式管中管换热器在某项目的应用如图4所示。为便于数据说明,将经换热器预热后的原料水温度命名为T1,经换热器降温后的注射用水温度命名为T2,主循环温度命名为T3。该项目蒸馏水机产能为3t/h。每天注射用水用量约30t,其中40℃注射用水用量约占一半。
经过1年的跟踪观察对比,该项目取得4项显著成果:
T2由98℃降到78℃,T1平均温升18℃。注射用水损失的热量全部回收到原料水中, 每天回收热能约30×1000×(98-78)= 2510400kJ。
循环温度T3平均由85℃降到75℃。按每天使用15t,40℃注射用水计算。节约冷量约627600kJ。
硬件方面,该项目有5台降温换热器,由于主循环温度T3降低约10℃,5台降温换热器面积平均减少20%,平均价格降低约12%。循环泵的工况显著改善,运行噪音明显降低,减少了气蚀对循环泵的损害。
高温是造成管道红锈的最主要原因。经对比观察,85℃循环的系统红锈为红褐色,致密坚硬,需用酸性较强的草酸硝酸混合液清洗。而采用75℃循环的系统红锈现象明显减轻,为浅红色,可用柠檬酸清洗,操作安全。清洗周期也会显著增长,减少清洗成本和停产损失。
通过实际应用分析,该项目不仅有较好的经济效益,在大力提倡节能环保的今天,还具备良好的社会效益,值得推广应用。
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