Part0 引言
Part1 材料与方法
1.1
药品、试剂与仪器
1.2
研究对象
1.3
研究方法
1.3.1
试验前提条件确认
1.3.2
熏蒸剂用量计算
1.3.3
生物指示剂布点
表 1 灌装区生物指示剂布点信息
1.3.4
熏蒸操作流程
1.3.5
检测与评价标准
1.4
统计学分析
2.1
试验前提条件确认结果
2.2
熏蒸剂用量与环境参数
2.3
生物指示剂检测结果
熏蒸完成后,生物指示剂经 7 天培养均无菌生长,表明过氧化氢干雾熏蒸可有效覆盖灌装区所有功能区域,消毒效果达到 B 级洁净区微生物控制要求。
2.4
过氧化氢残留检测结果
排毒完成后,对灌装区 9 个功能间的过氧化氢残留量进行检测,检测值为 0.2 ~ 0.7 ppm,均低于 1.0 ppm的限值要求,未出现残留超标问题。
2.5
熏蒸参数与试验执行结果
本次试验干雾喷雾时间为 58 min,密闭闷消时间为125 min,排风排毒时间为 125 min,所有时间参数均按方案执行。试验的所有操作步骤、检测方法与方案一致,无偏差和变更发生,试验数据真实可靠、完整且可追溯。
Part3 结论
本研究通过过氧化氢干雾熏蒸技术在制药无菌灌装B 级区的应用试验,验证了该技术的消毒效果并确定了关键工艺参数,主要结论如下:
● 过氧化氢干雾熏蒸技术在制药无菌灌装区的应用,可彻底杀灭设备底部、墙角夹缝等卫生死角的微生物,解决了传统熏蒸技术消毒不彻底的难题,满足 B 级洁净区微生物控制要求。
● 基于受试区域温湿度、空间体积及喷头数量的熏蒸剂用量计算公式科学有效,在 23.78℃、46.5% RH 的环境条件下,982 mL 杀孢子剂与 11401 mL 纯化水的配比可实现干雾均匀扩散,为同类型制药洁净区的熏蒸剂用量计算提供了可靠参考。
● 2 套 Sterist Systerm 空间消毒系统、6 个喷头的设备配置,及 58 min 喷雾 + 125 min 闷消的时间参数设置合理,可实现 574.34 m³ 灌装 B 级区的全区域干雾覆盖,为该区域标准化熏蒸操作提供了明确实施依据。
● 相较于传统甲醛熏蒸等技术,过氧化氢干雾熏蒸后几乎无残留,且残留可自然降解,兼具操作简便、安全环保的优势 [5],是制药无菌灌装区周期性空间消毒的优选技术方案。
● 本研究确定的设备配置、试剂配比、核心工艺参数和操作规范可作为该制药车间无菌灌装区过氧化氢干雾熏蒸的标准化参数,建议每 3 个月进行周期性熏蒸,确保区域微生物控制稳定达标。
参考文献
[1] 中华人民共和国卫生部. 药品生产质量管理规范(2010年修订)[S]. 卫生部令第79号. 2011.
[2] 陈苏婉. 过氧化氢灭菌工艺及效果验证[J]. 中国消毒学杂志,2022,39(5):397-400.
[3] 苏裕心,李海帅,王长德,等. 过氧化氢灭菌生物指示剂抗力测定方法的研究[J]. 中国消毒学杂志,2018,35(8):805-808.
[4] 曾其莉,江姗,岳苗苗,等. 汽化过氧化氢空间浓度衰减与消毒作用持续性的研究[J]. 公共卫生与预防医学,2018,29(6):21-24.
[5] 刘万忠. 浅谈过氧化氢消毒技术的发展趋势[J]. 机电信息,2016(29):41-44.
邵丽竹
何发
2026年1月14日,欧洲药品管理局(EMA)与美国食品药品监督管理局(FDA)联合发布了药品研发领域“良好人工智能实践”的十项指导原则,为制药企业提供了切实可行的操作指引。本文将结合来自Veeva Systems 公司的两位管理者的行业经验,对这份指导原则的核心要点进行解读。
2026-06-17 Crystal Allard,Pratyusha Pallavi
口服液生产线设备运行的稳定性直接影响药品质量与生产效率。本文基于某制药企业2020 ~ 2025 年的设备综合效率(OEE)、故障率、平均修复时间(MTTR)及平均故障间隔时间(MTBF)数据,系统分析了两条产线的运行效率与可靠性演变趋势。结果表明,产线 1 的 OEE 从 0.625 持续提升至 0.734,故障率从 4.43% 降至 0,MTBF 从 1454 h 增至 6786 h,维护成效显著;产线 2 的 OEE 稳定在 0.75 ~ 0.78,但 2023 年故障率高达 4.40%,凸显突发性风险,OEE 与故障率呈负相关、与 MTBF 呈正相关。结合预测性维护理论,本文提出构建“状态监测—剩余寿命预测—维修决策”一体化的数据驱动维护体系,并从 GMP 合规角度探讨了实施路径,为同类企业提供实证参考 [1]。
2026-06-17 袁伟
6月9日,凯莱英医药集团化学大分子创新药CDMO研发及生产一体化项目顺利取得施工许可证,正式开工建设。项目落户天津经开区西区核酸医药产业园,建成后将与企业现有天津厂区形成高效协同、联动发展格局,补强区域生物医药产业链条,持续放大核酸医药产业园区集聚效应,进一步提升天津经开区生物医药产业核心竞争力。
2026-06-16 天津经开区—泰达
2026-04-13
2026-04-20
2026-06-08
2026-04-13
2026-04-29
2026-05-07
2026-04-17
本文以某制药产线的灌装机设备为研究对象,采用计算流体动力学(CFD)仿真技术对充氮装置的充氮性能进行分析,并结合分析结果对氮幕结构进行了优化设计。随后,针对优化方案进行性能仿真验证,结果显示优化后的顶空残氧量降低至0.252%。为了进一步验证优化方案的实际效果,将优化方案应用于实际产线进行性能测试,测得的顶空残氧量为0.68%,这一结果满足了小于1%的要求,表明其充氮保护性能已达到国际先进水平。
作者:王志刚、刘依宽、刘佳鑫
评论
加载更多