中药提取是中药制剂生产的重要操作单元,目前业内多采用多功能提取罐进行间歇式提取,提取物料在提取过程中多为“静态”,仅提取溶媒有一定的流动,存在受热不均匀、提取溶媒流动性差、有效成分提取率低;药液过滤装置易堵塞造成排液困难,从而影响浸膏收率;药材架桥造成排药渣困难等问题。本研究结合《中医药发展战略规划纲要(2016—2030 年)》提出的促进中药工业转型升级,推进中药工业智能化建设,加强技术集成和工艺创新,提升中药装备制造水平,建立中药绿色制造体系,以及《中国制造2025》提出向制造业强国转变的强国战略[1-4],根据《药品生产质量管理规范》及《药品记录与数据管理要求(试行)》等法规对制药行业智能制造的要求[5-7],采用连续逆流提取机组自动化控制管理平台V1.0 计算机软件对中药连续逆流动态提取设备进行了智能化连续生产设计建造[8]。并以蜜款冬花的提取为例,以浸膏收率、绿原酸含量转移率、芦丁含量转移率、浸出物等为考察指标,对中药连续逆流动态提取机组新设备的性能进行了确认。
1. 连续逆流动态提取智能化设计
1.1 连续逆流动态提取新方法概述
本次研究采用的中药连续逆流动态提取机组新设备属国内原创,入选科学技术部国家火炬计划项目、江苏省重点推广应用新技术新产品,拥有天然植药物有效成分高效连续逆流提取机组的搅拌叶片、一种植物药物生产用逆流提取机的过滤装置等21 项国家专利[9-10]。原始取得“连续逆流提取机组自动化控制管理平台” 计算机软件著作权( 登记号:2021SR2198302)。
设备工作原理为:中药材粗粉通过连续逆流提取机组投料口螺旋定量投料,物料在润药机内接受浸润,再从投料端以螺旋推进方式被推向出料端,提取溶媒则从进液口由流量计按工艺要求定量加入。设备通过温控装置控制提取温度,药材与提取溶媒两者均呈单向流且流向相反,在螺旋桨有孔叶片推进下,中药材连续翻转动态向前与提取溶媒逆流充分接触、置换,取得较大的浓度差以进行提取,药渣经挤汁机挤干后出料,整个提取流程如图1 所示。中药连续逆流动态提取工艺水提取料液比为1∶6 ~ 1∶10,醇提取料液比为1∶2 ~ 1∶4,提取温度为40℃~ 100℃,具有提取溶媒用量少、药材受热均匀、受热时间短、可不间断连续生产[11-12],可更好地保留热敏性有效成分,有效成分转移率高,使药液色泽和口味更加纯真等优点。此外,计算机系统具有实时打印、数据贮存等功能,可保证提取数据的可追溯性。机组与药材接触部位均采用SUS304L和SUS316L 优质不锈钢制造,机组筒体形状为圆缺“U”形设计,打开门盖清洗方便、清洁效果好,可防止多产品共线可能引起污染、交叉污染等质量风险[13-15]。
1.2 智能化设计与计算机化系统权限分级设计
运用信息技术与制造技术,采用华泰制药设备自动化控制嵌入式软件V1.0 对连续逆流动态提取机组(如图2 所示)进行智能化设计。计算机化系统采用三级权限设计(Ⅰ级为管理员Admin、Ⅱ 级为工艺员Technicians、Ⅲ级为操作员Operator), 对工艺中的中药材加料螺旋推进转速
(1 ~ 10 r/min)、提取螺旋推进转速(1 ~ 10 r/min)、提取溶媒加入流量( 单位为l/h, 料液比为1∶10)、提取温度(40℃~ 100℃)、提取时间(30 ~ 120 min)等关键工艺参数进行控制,使关键质量属性如含量、鉴别、浸膏收率等符合标准要求,保障药品安全、有效和质量可控。
1.3 计算机化系统三级权限
1.3.1 管理员一级权限
输入管理员用户名及登录密码,登录管理员操作权限界面,可对工艺员二级权限、操作员三级权限、账户进行分置,具有修改、变更、禁用和删除,设置用户名和登录密码,时间校准设置以及系统软件数据的备份恢复,
重新安装等权限。
1.3.2 工艺员二级权限
输入工艺员用户名及登录密码,进入工艺员操作权限界面,可进行中药材加料螺旋推进转速、提取螺旋推进转速、提取溶媒加入流量、提取温度、提取时间等关键工艺参数的设置,具有查阅系统输入信息,对系统软件数据的备份进行修改、删除,查看历史数据等权限。
1.3.3 操作员三级权限
输入操作员用户名及登录密码进入操作员操作界面,可通过计算机化系统监控中药连续逆流动态提取机组设备的生产运行发布。
2. 中药连续逆流动态提取机组性能确认
2.1 实验设计
取蜜款冬花10 kg 经前处理粗碎,控制粒径为0.1 cm ~ 0.5 cm。工艺员设定关键工艺参数:中药材加料螺旋推进转速为5 r/min,提取螺旋推进转速为3 r/min,提取溶媒加入流量为100 l/h(料液比为1∶10),提取温度为100℃,提取时间为90 min。管理员对设定参数、运行参数的一致性进行复核。操作员进行中药材的粗碎、提取的进料、连续逆流动态提取生产过程监控、药渣出料等具体操作。连续3 次进行连续逆流动态提取,以浸膏收率,绿原酸含量转移率、芦丁含量转移率、浸出物等作为考察指标,确认中药连续逆流动态提取设备计算机化系统控制功能的有效性。
2.2 实验结果检查
按高效液相色谱法分别测定蜜款冬花药材、浸膏、药渣的绿原酸含量、芦丁含量[14],按《中华人民共和国药典(2020 年版)》中照醇溶性浸出物测定法下的热浸法测定浸出物,对浸膏收率、绿原酸含量转移率、芦丁含量转移率、浸出物等指标进行检查,以确认蜜款冬花连续逆流动态提取工艺的重现性,各项检查结果详见表1。
2.3 结果评定
按拟定的连续逆流动态提取工艺加料螺旋推进转速:5 r/min,提取溶媒加入流量:100 l/h,提取螺旋推进转速:3 r/min,提取时间:90 min,提取温度:100℃,连续3 次进行验证,所得浸膏收率检查均值为50.71%,浸出物检查均值为17.02%,药渣检查绿原酸含量最高为0.126 mg/g,芦丁含量最高为0.017 mg/g,说明提取后的药渣有效成分几乎无残留。对含量转移率进行检查,所得绿原酸含量转移率均值为69.10%、芦丁含量转移率均值为77.07%,含量转移率高。检查结果证明连续逆流动态提取工艺稳定,各项检查数据重现性好,中药连续逆流动态提取机组性能良好。
3. 结论
最大限度提取中药材的药效成分是中药提取的目标,为了保障中药材药效成分不被破坏,选择提取设备和优选提取工艺尤为重要。中药连续逆流动态提取机组具备一系列智能化连续生产的独特功能,如螺旋定量投料,提取溶媒定量加入,螺旋桨有孔叶片推进药材连续、翻转、动态向前与提取溶媒逆流充分接触、提取,以换取更大的浓度差;药渣经挤汁机挤干后出料等,解决了传统的中药提取罐间歇式生产,药液排液困难影响浸膏收率,药材架桥造成药渣排除困难、人工出药渣困难的问题。
经实验证明,中药连续逆流动态提取工艺溶媒用量少、有效成分提取率高、能源用量少,工艺适用性强、实验数据重现性好,设备计算机化系统控制功能有效、性能良好,实现了中药提取的操作步骤程序化、工艺流程标准化、产品质量均一化的智能化连续生产的设计目标。这为中药提取提供了新设备、新方法,为推进中药连续逆流动态提取机组新设备的智能化连续生产新技术、新方法在我国中药、食品行业的应用,提供了原始的参考依据和数据支持。
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文/ 尚海宾 陈小平
制药工艺与装 责任编辑:胡静 审核人:何发
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口服固体制剂作为临床应用非常广泛的剂型之一,其传统生产模式存在产尘量大、生产暴露环节众多以及工序复杂等特点。因此,在生产 OEB4-5 级标准的口服固体制剂时,面临的挑战是多方面的。本文从车间建设的角度出发,探讨了针对高毒性或高活性等固体制剂生产所需采取的技术手段与措施。
作者:卞强、陈宁
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