1、 贵公司该款产品的主要特点是什么?
答:在制药行业首推中压超洁净脱氯技术,颠覆了传统活性炭及化学加药方式,成为制药用水领域高速增长的新锐技术。该技术主要优势如下:1)替代活性炭,源头灭菌,降低全系统微生物风险;2)节省占地空间;3)降低运营成本;(通过延长系统消毒周期及膜使用寿命,节省水及蒸汽的消耗等)
2、 该产品的创新点主要体现在哪些方面,特别介绍一下产品研发的创意?
答: 创新点:制药用水系统预处理脱氯单元98%以上采用活性炭技术,这一技术极易滋生微生物,大大增加了水系统的微生物风险和管控难度。中压超洁净脱氯技术拥有“脱氯和灭菌”双重功效,有效避免了活性炭技术的这一缺陷。
研发创意:
1) 基于对制药市场长期跟踪和深度理解,寻找行业痛点;
2) 活性炭技术微生物管控难度高、占地空间大、高微生物风险造成水系统运营成本高;
3) 基于英国海诺威近100年的紫外线技术优势,对多种紫外线技术进行应用开发及筛选,最终研发出拥有“脱氯和灭菌”双重功效的中压超洁净脱氯技术。
3、 该产品市场占有与销售情况如何?
答:高端市场占有率超90%,2020-2022年合计销售超300台。
4、 该产品的行业应用情况如何?有什么经典应用案例?
答:制药行业用于预处理脱氯单元,替代传统活性炭技术,目前创新药/疫苗/CDMO/Big Pharma等高端市场技术渗透率超30%。经典应用案例参考另一附件“中压超洁净脱氯技术 部分业绩介绍”
5、 用户价值提升体现在哪些方面,有什么突出的效益和贡献?
答:用户价值提升体现如下:1)替代活性炭,源头灭菌,降低全系统微生物风险;2)节省占地空间;3)降低运营成本;(通过延长系统消毒周期及膜使用寿命,节省水及蒸汽的消耗等)4)减少系统维护的工作量。
突出效益和贡献:对比采用活性炭技术的水系统,10年的累计运行成本能节省40%-60%(取决于水系统产能的大小);符合国家对制药工业节能减排的政策导向。
产品特性
1. 波长输出范围200~400nm
2. 能高效分解自由氯(次氯酸及次氯酸根),保证RO进水自由氯≤0.05ppm
3. 能高效杀灭微生物,保证RO进水微生物≤5cfu/ml
4. 石英套管自动清洗系统
5. 在线的紫外强度监测仪,在线显示照射强度及剂量
6. 灯管故障报警、腔体温度过高报警、低UV强度报警、 控制柜温度过高报警和时间累计功能
7. 总报警输出、4-20mA信号输出、远程启/停输入、流量及紫外线穿透率信号输入等
创新点
颠覆了传统活性炭及化学加药方式,成为制药用水领域高速增长的新锐技术。中压超洁净脱氯技术拥有“脱氯和灭菌”双重功效,有效避免了活性炭的技术缺陷。
适用范围
制药用水系统
超洁净中压紫外脱氯
部分业绩介绍
1. AstraZeneca阿斯利康 - 位于江苏泰州中国医药城
一期纯化水系统改造
项目背景:RO前微生物负荷过高,导致RO及EDI频繁进行巴氏消毒(RO至少每周一次),RO膜使用一年半就需更换。
一期改造方案:中压紫外线替代亚硫酸氢钠加药进行脱氯,且降低RO进水微生物负荷。
测试结果(SAT Report):
预处理工艺流程:MMF+SF+UV
处理流量:5m3/h,余氯去除率:2ppm→0.05ppm,微生物灭活率:500CFU/ML→5CFU/ML
该项目于2015年7月底完成改造,通水运行至今。监测数据显示,经中压紫外线系统处理后,余氯浓度均降至0.00ppm,完全满足RO对进水余氯浓度的要求;且PQ过程中,UV后的微生物取样检测结果几乎为0,彻底灭活了RO进水的微生物,从源头消除了纯化水系统的微生物风险。
UV安装前RO巴氏消毒周期:1周;UV安装后RO巴氏消毒周期:4周。
三期纯化水系统改造
项目背景:一期纯化水系统改造后,中压紫外线系统运行稳定,脱氯及杀菌效果优良。因此,三期项目直接采用与一期项目相同的改造方案。
三期改造方案:中压紫外线替代亚硫酸氢钠加药进行脱氯,且降低RO进水微生物负荷。
测试结果(SAT Report):
预处理工艺流程:MMF+SF+UV
处理流量:7m3/h,余氯去除率:2ppm→0.05ppm,微生物灭活率:500CFU/ML→5CFU/ML
该项目于2016年5月初完成改造,通水运行至今。监测数据显示,经中压紫外线系统处理后,余氯浓度均降至0.00ppm,完全满足RO对进水余氯浓度的要求;且PQ过程中,UV后的微生物取样检测结果几乎为0,彻底灭活了RO进水的微生物,从源头消除了纯化水系统的微生物风险。
UV安装前RO巴氏消毒周期:1周;UV安装后RO巴氏消毒周期:4周。
2. Beijing Union Pharmaceutical Factory北京协和药厂 - 位于北京市大兴区生物医药产业基地
预处理工艺流程:UF+UV+阻垢剂
处理流量:25m3/h,余氯去除率:0.5ppm→0.05ppm
该项目于2015年8月通水运行至今。监测数据显示,经中压紫外线系统处理后,余氯浓度均降至0.00ppm,完全满足RO对进水余氯浓度的要求。
在PQ过程中,对RO产水、EDI产水、储存及分配系统相关取样点的微生物进行取样检测。检测结果表面,RO及EDI仅需每12个月进行1次化学清洗消毒,储存及分配系统仅需每6个月进行1次巴氏消毒。采用中压紫外线脱氯及杀菌技术后,极大降低了纯化水制备、储存及分配系统的周期性消毒频率。
3. Roche罗氏 - 位于上海浦东张江高科技园区
预处理工艺流程:UF+SF+UV
处理流量:10m3/h,余氯去除率:2ppm→0.05ppm
该项目于2015年9月通水运行至今。监测数据显示,经中压紫外线系统处理后,余氯浓度均降至0.05ppm以下,完全满足RO对进水余氯浓度的要求;且PQ过程中,RO及EDI产水的微生物取样检测结果良好,每12个月仅需对RO及EDI进行1-2次巴氏消毒。
4. Eli Lilly礼来 - 位于江苏苏州工业园区
预处理工艺流程:UF+SF+UV
处理流量:15m3/h,余氯去除率:0.5ppm→0.05ppm
该项目于2016年6月通水运行至今。监测数据显示,经中压紫外线系统处理后,余氯浓度均降至0.05ppm以下,完全满足RO对进水余氯浓度的要求。
5. Otsuka大冢 - 位于天津市
二站纯化水系统改造
项目背景:春夏季活性炭产水微生物负荷过高,导致一级RO及二级RO产水微生物负荷超标;且通过对活性炭频繁巴氏消毒(每周2-3次)及维护RO系统也无法解决。
水系统二站改造方案:中压紫外线替代活性炭进行脱氯,且降低RO进水微生物负荷。
预处理工艺流程:MMF+UV+阻垢剂
处理流量:40m3/h,余氯去除率:0.5ppm→0.05ppm,微生物灭活率:500CFU/ML→5CFU/ML
该项目于2016年10月通水运行至今。监测数据显示,经中压紫外线系统处理后,余氯浓度均降至0.05ppm以下,完全满足RO对进水余氯浓度的要求;且PQ过程中,UV后的微生物取样检测结果几乎为0,彻底灭活了RO进水的微生物,从源头消除了纯化水系统的微生物风险。
UV安装前RO化学清洗消毒周期:2-4周;UV安装后RO化学清洗消毒周期:8周。
一站纯化水系统改造
项目背景:春夏季活性炭产水微生物负荷过高,导致一级RO及二级RO产水微生物负荷超标;且通过对活性炭频繁巴氏消毒(每周2-3次)及维护RO系统也无法解决。二站纯化水系统改造后,中压紫外线系统运行稳定,脱氯及杀菌效果优良。因此,一站直接采用与二站相同的改造方案。
水系统一站改造方案:中压紫外线替代活性炭进行脱氯,且降低RO进水微生物负荷。
预处理工艺流程:MMF+UV+阻垢剂
处理流量:40m3/h,余氯去除率:0.5ppm→0.05ppm,微生物灭活率:500CFU/ML→5CFU/ML
该项目于2017年4月通水运行至今。监测数据显示,经中压紫外线系统处理后,余氯浓度均降至0.05ppm以下,完全满足RO对进水余氯浓度的要求;且PQ过程中,UV后的微生物取样检测结果几乎为0,彻底灭活了RO进水的微生物,从源头消除了纯化水系统的微生物风险。
UV安装前RO化学清洗消毒周期:2-4周;UV安装后RO化学清洗消毒周期:8周。
6. GeneScience Pharm金赛药业 - 位于长春市
预处理工艺流程:MMF+SF+ACF+UV
处理流量:32m3/h,余氯去除率:0.5ppm→0.05ppm
该项目于2017年8月通水运行至今。监测数据显示,经中压紫外线系统处理后,余氯浓度均降至0.05ppm以下,完全满足RO对进水余氯浓度的要求。
7. Pfizer辉瑞 - 位于杭州市
制剂车间 纯化水系统
预处理工艺流程:UF+SF+UV
处理流量:14m3/h,余氯去除率:1.0ppm→0.05ppm
该项目于2018年2月通水运行至今。监测数据显示,经中压紫外线系统处理后,余氯浓度均降至0.05ppm以下,完全满足RO对进水余氯浓度的要求。
原料药车间 纯化水系统
预处理工艺流程:UF+SF+UV
处理流量:2.5m3/h,余氯去除率:1.0ppm→0.05ppm
该项目于2018年4月通水运行至今。监测数据显示,经中压紫外线系统处理后,余氯浓度均降至0.05ppm以下,完全满足RO对进水余氯浓度的要求。
8. HEC Pharm东阳光药 - 位于广东 韶关 乳源
预处理工艺流程:MMF+SF+UV
处理流量:2.5m3/h,余氯去除率:0.5ppm→0.05ppm
该项目于2018年2月通水运行至今。监测数据显示,经中压紫外线系统处理后,余氯浓度均降至0.05ppm以下,完全满足RO对进水余氯浓度的要求。
预处理工艺流程:MMF+SF+UV
处理流量:2.2m3/h,余氯去除率:0.5ppm→0.05ppm
该项目于2018年5月通水运行至今。监测数据显示,经中压紫外线系统处理后,余氯浓度均降至0.05ppm以下,完全满足RO对进水余氯浓度的要求。
预处理工艺流程:MMF+SF+UV
处理流量:1.2m3/h,余氯去除率:0.5ppm→0.05ppm
该项目于2018年5月通水运行至今。监测数据显示,经中压紫外线系统处理后,余氯浓度均降至0.05ppm以下,完全满足RO对进水余氯浓度的要求。
9. ZhaoKe Pharm兆科药业 - 位于合肥市
预处理工艺流程:MMF+SF+UV
处理流量:1.5m3/h,余氯去除率:0.5ppm→0.05ppm
该项目于2018年3月通水运行至今。监测数据显示,经中压紫外线系统处理后,余氯浓度均降至0.05ppm以下,完全满足RO对进水余氯浓度的要求。
10. Jiangsu Hengrui Medicine江苏恒瑞医药 - 位于江苏连云港
预处理工艺流程:MMF+SF+UV
处理流量:28m3/h,余氯去除率:0.5ppm→0.05ppm
该项目于2018年4月通水运行至今。监测数据显示,经中压紫外线系统处理后,余氯浓度均降至0.05ppm以下,完全满足RO对进水余氯浓度的要求。
11. Jiangsu Hengrui Medicine恒瑞医药 福建盛迪医药 - 位于福建厦门
预处理工艺流程:MMF+SF+UV
处理流量:34m3/h,余氯去除率:0.5ppm→0.05ppm
该项目于2019年5月通水运行至今。监测数据显示,经中压紫外线系统处理后,余氯浓度均降至0.05ppm以下,完全满足RO对进水余氯浓度的要求。
12. FRESENIUS KABI SSPC 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 - 位于江苏无锡
预处理工艺流程:UF+SF+UV
处理流量:19m3/h,余氯去除率:0.5ppm→0.05ppm
该项目于2018年9月通水运行至今。监测数据显示,经中压紫外线系统处理后,余氯浓度均降至0.05ppm以下,完全满足RO对进水余氯浓度的要求。
13. WuXi Biologics 药明生物 - 位于江苏无锡
预处理工艺流程:UF+SF+UV
处理流量:10m3/h,余氯去除率:1.0ppm→0.05ppm
该项目于2019年1月通水运行至今。监测数据显示,经中压紫外线系统处理后,余氯浓度均降至0.05ppm以下,完全满足RO对进水余氯浓度的要求。
14. ShangHai Tasly 上海天士力 - 位于上海
预处理工艺流程:UF+SF+UV
处理流量:20m3/h,余氯去除率:0.5ppm→0.05ppm
该项目于2019年2月通水运行至今。监测数据显示,经中压紫外线系统处理后,余氯浓度均降至0.05ppm以下,完全满足RO对进水余氯浓度的要求。
15. KERRY 凯爱瑞 - 位于江苏南通
预处理工艺流程:UF+SF+UV
处理流量:10m3/h,余氯去除率:0.5ppm→0.05ppm
该项目于2019年5月通水运行至今。监测数据显示,经中压紫外线系统处理后,余氯浓度均降至0.05ppm以下,完全满足RO对进水余氯浓度的要求。
2024-08-17
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2024-08-06
2024-08-19
2024-08-28
2024-08-15
随着科技的飞速发展,传统中医药行业正站在一个新的历史起点上。近年来,国家层面对中医药的传承与创新发展给予了高度重视,相继出台了一系列政策,旨在通过科技创新推动中医药现代化转型,智能化、自动化已成为当下制药行业的主要发展趋势。作为与中药制剂非常紧密相关的生产设备,其数字化与智能化升级也迫在眉睫,本文基于北京翰林航宇科技发展股份公司(以下简称“翰林航宇”)近年来开展的智能化工程,阐述了对中药制剂设备的数字化升级改造的探索与思考。
作者:张士威、张磊、池明芳
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