Part
1
Part
2
图1 化工制药工艺基础流程图
2.1
实验室工艺阶段
2.2
中试放大阶段
2.3
工业化生产阶段
Part
3
3.1
设备落后
3.2
原材料处理不合格
3.3
生产环境差
3.4
化学制药高污染高排放
3.5
员工整体素质不高
Part
4
4.1
改进医药生产装备及原材料处置方法
4.2
构建无菌作业环境
4.3
改善制药环境
4.4
加快新技术研发与人才引进
4.5
加大制药过程的监督力度
Part
5
参考文献
[1] 王娜. 化学制药工艺优化方法与相关问题研究[J]. 化工设计通讯, 2023, 49(5): 193-195.
[2] 刘晓丹. 生物化学制药概述及技术研究进展[J]. 化工设计通讯, 2022, 48(1): 190-193.
[3] 王胜, 刚丽霞. 生物催化技术在化学制药中的应用[J].生物化工, 2020, 6(6): 143-145.
[4] 朱海峰. 洁净技术在化学制药企业中的应用[J]. 化学工程与装备, 2021(1): 177-178, 181.
[5] 章留留, 陈佳业, 金亮. 化工制药工艺现状及优化措施[J]. 化学工程与装备, 2023(4): 62-63, 48.
[6] 杨俊平. 化工制药工艺优化方式与相关问题研究论述[J]. 当代化工研究, 2022(2): 126-128.
[7] 赵冉, 刘世强, 张利. 化工制药工艺优化方式与相关问题研究探析构建[J]. 当代化工研究, 2023(1): 167-169.
[8] 章留留, 陈佳业, 金亮. 化工制药工艺现状及优化措施[J]. 化学工程与装备, 2023(4): 62-63, 48.
撰稿人 | 尚志民 鲁维制药集团有限公司
责任编辑 | 胡静
审核人 | 何发
2025-04-10
2025-03-04
2025-03-27
2025-03-11
2025-04-15
2025-03-04
2025-03-31
本文以某制药产线的灌装机设备为研究对象,采用计算流体动力学(CFD)仿真技术对充氮装置的充氮性能进行分析,并结合分析结果对氮幕结构进行了优化设计。随后,针对优化方案进行性能仿真验证,结果显示优化后的顶空残氧量降低至0.252%。为了进一步验证优化方案的实际效果,将优化方案应用于实际产线进行性能测试,测得的顶空残氧量为0.68%,这一结果满足了小于1%的要求,表明其充氮保护性能已达到国际先进水平。
作者:王志刚、刘依宽、刘佳鑫
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