冻干粉针制剂属于非最终灭菌制剂,是通过一系列的无菌保障操作来实现产品的无菌要求。作为无菌制剂不可逆性是其标志性的特征,所以过程中各项因素都会影响产品的质量和收率,如不加以有效控制,必会造成不可估量的质量后果。如导致公司综合效益受到损伤,而其中洗瓶过程的破口瓶对药品的质量和产量都有重大的影响,所以关于洗瓶破口瓶数量控制的研究非常重要,既可以节约生产成本,又可以提升产品的质量。
Part.01
Part.02
Part.03
生产车间在灯检过程中发现有破口瓶废品,对产品的成品率造成一定的影响。根据灯检废品中的破口瓶 数 量统 计 生 产 车间 破 口瓶 数 量 (2020-07-01 —2020-07-30 共计 30 批产品,批量为 92 000 瓶)累计288 瓶,平均每批有10 瓶破口缺陷瓶,具体如表1所示。通过详细的分配和归集数据发现,设备配件因素的有 152 瓶,设备调试因素的有86 瓶,内包材质量因素的有 26 瓶,其他因素的有24 瓶,具体如表2所示。
根据上述数据,绘制各环节破口瓶数量排列图,如图 1 所示。
图 1 破口瓶数量排列图
由图 1 可见,造成破口瓶出现的主要因素为设备配 件 、 设 备 调 试 , 这 两 者 加 起 来 破 口 瓶 数 量 为152+86=238 瓶,累计占比 82.64%。
Part.04
首先,确定目标,在目前生产状况的基础之上,减少生产过程中破口瓶的数量,降低产品的质量风险、提高产品成品率(批量为 92 000 瓶)。目标设定为洗瓶平均破瓶数量每批小于等于 2 瓶。
目标可行性可以从以下 3 方面确定:①领导支持,公司领导非常重视和支持此次活动,给予了足够的人力、物力支持;②团队保障,小组成员生产经验丰富,且有较高的积极性,有扎实的理论、实践基础;③数据支持,由表 1 破口瓶数量可以看出有9批数据是符合要求的。
综上所述,确定制定的目标是可行的。
Part.05
原因分析及要因确认
图 2 原因分析图
表 3 要因确认表
Part.06
对策与实施
6.1 制定对策
通过上述原因总结出 2 条要因,即机械手水平高度较高和机械手机械臂过长,根据 5W+1H 原则制定解决对策:①利用不锈钢直尺检查西林瓶进入出瓶花盘时瓶底与花盘的高度差;②利用老虎钳把机械手前端向外扳弯。解决对策表如表 4 所示[3]。
表 4 解决对策表
6.2 对策实施
对策一:每日生产前,使用一定数量的西林瓶进行试机运行,对洗瓶机机械手的整体高度进行统一调整,利用不锈钢直尺检查出瓶时西林瓶瓶底与出瓶花盘高度差,要求小于1 mm[4]。
同时,统计 2020-10-12—2020-10-26灯检废品中破口瓶的数量,如图3 所示(批量为92 000瓶)。
图 3 破口瓶数量统计图(对策一)
第一条对策实施完之后,破口瓶数量少于平均最高数量,故此实施是有效果的,但尚未达到攻关目标。
对策二:拆卸机械手,利用老虎钳把机械手前端向外扳弯,每天进行 1 对机械手改造(共 100 对机械手,改造时间约 3 个月),改造完之后装至洗瓶机上用一定数量的西林瓶进行试机,再进行生产[5]。
同时,统计 2021-01-16—2021-01-31 灯检废品中破口瓶的数量,如图 4 所示(批量为 92 000 瓶)。
图 4 破口瓶数量统计图(对策二)
第二条对策实施完之后,破口数量已全部达到攻关要求,每批小于等于 2 瓶,故此次活动攻关成功。
Part.07
效果检查
自 2020-10-12,经过第一次调整机械手水平高度,洗瓶破口瓶数量明显减少;第二次调整机械手机械臂长度后,破口瓶数量稳定在 2 瓶以下,达到攻关要求,每批小于等于 2 瓶。破口瓶数量活动前后效果对比如图 5 所示。
图 5 破口瓶数量活动前后效果对比图
7.1 有形效果
降低产品质量风险,确保生产的每一支产品质量符合要求;降低生产成本,清理 2 瓶破瓶产生的玻屑比清理 9.6 瓶破瓶产生的玻屑要节约 0.5 h,这就意味着隧道烘箱(功率 140 kW)可以提前 0.5 h 降温,大大降低了电能成本(按每千瓦时电需要 1 元计算,一个月节约的电能成本为 140 kW×0.5 h×1×30 d=2 100 元)[6]。
7.2 无形效果
提高了产品质量,维护了企业形象;降低市场投诉的风险,增强了市场竞争优势;为病人的安全用药提供了保证;提高了小组成员对攻关活动的认识及业务能力,增加了团队精神。
Part.08
巩固措施
召开车间内部表彰会,分享本次攻关活动成果;根 据 本 次 的 攻 关结果,规范岗位的操作规程PDO-103-004《103 车间西林瓶清洗灭菌岗位标准操作规程》;完善设备点检检查细则,并对岗位人员进行培训。
Part.09
总结经验及打算
在小组全体成员的共同努力下,实现了攻关目标,有效控制住了生产过程中洗瓶机导致的破口瓶问题,不仅降低了质量风险,确保了产品质量,也提高了人员的业务能力,增强团队合作精神。在今后的工作中将进一步开展此类活动,积极创新,将质量管理融入到工作的各个领域中。
参考文献
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[2]刘玉欢,兰欢平.加装缓冲装置提高洗瓶机平稳性的研究[J].化工管理,2017(10):166.
[3]邵德龙,王淑玲.质量风险管理技术MA公司小容量注射剂可见异物检测中的应用[J].中国卫生产业,2016,13(30):159-161.
[4]郁双妹.输液玻璃瓶洗瓶机的现状[J].医药工程设计,1993(1):31-34.
[5]罗益海,张卞.超声波自动洗瓶机的技术改进[J]. 广西中医药大学学报,2014,17(3):131-134.
[6]田耀华.对隧道式超声洗瓶机特点的探讨[J].机电信息,2008(11):22-26.
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作者:崔芳菲
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