冻干粉针制剂属于非最终灭菌制剂,是通过一系列的无菌保障操作来实现产品的无菌要求。作为无菌制剂不可逆性是其标志性的特征,所以过程中各项因素都会影响产品的质量和收率,如不加以有效控制,必会造成不可估量的质量后果。如导致公司综合效益受到损伤,而其中洗瓶过程的破口瓶对药品的质量和产量都有重大的影响,所以关于洗瓶破口瓶数量控制的研究非常重要,既可以节约生产成本,又可以提升产品的质量。
Part.01
Part.02
Part.03
生产车间在灯检过程中发现有破口瓶废品,对产品的成品率造成一定的影响。根据灯检废品中的破口瓶 数 量统 计 生 产 车间 破 口瓶 数 量 (2020-07-01 —2020-07-30 共计 30 批产品,批量为 92 000 瓶)累计288 瓶,平均每批有10 瓶破口缺陷瓶,具体如表1所示。通过详细的分配和归集数据发现,设备配件因素的有 152 瓶,设备调试因素的有86 瓶,内包材质量因素的有 26 瓶,其他因素的有24 瓶,具体如表2所示。
根据上述数据,绘制各环节破口瓶数量排列图,如图 1 所示。
图 1 破口瓶数量排列图
由图 1 可见,造成破口瓶出现的主要因素为设备配 件 、 设 备 调 试 , 这 两 者 加 起 来 破 口 瓶 数 量 为152+86=238 瓶,累计占比 82.64%。
Part.04
首先,确定目标,在目前生产状况的基础之上,减少生产过程中破口瓶的数量,降低产品的质量风险、提高产品成品率(批量为 92 000 瓶)。目标设定为洗瓶平均破瓶数量每批小于等于 2 瓶。
目标可行性可以从以下 3 方面确定:①领导支持,公司领导非常重视和支持此次活动,给予了足够的人力、物力支持;②团队保障,小组成员生产经验丰富,且有较高的积极性,有扎实的理论、实践基础;③数据支持,由表 1 破口瓶数量可以看出有9批数据是符合要求的。
综上所述,确定制定的目标是可行的。
Part.05
原因分析及要因确认
图 2 原因分析图
表 3 要因确认表
Part.06
对策与实施
6.1 制定对策
通过上述原因总结出 2 条要因,即机械手水平高度较高和机械手机械臂过长,根据 5W+1H 原则制定解决对策:①利用不锈钢直尺检查西林瓶进入出瓶花盘时瓶底与花盘的高度差;②利用老虎钳把机械手前端向外扳弯。解决对策表如表 4 所示[3]。
表 4 解决对策表
6.2 对策实施
对策一:每日生产前,使用一定数量的西林瓶进行试机运行,对洗瓶机机械手的整体高度进行统一调整,利用不锈钢直尺检查出瓶时西林瓶瓶底与出瓶花盘高度差,要求小于1 mm[4]。
同时,统计 2020-10-12—2020-10-26灯检废品中破口瓶的数量,如图3 所示(批量为92 000瓶)。
图 3 破口瓶数量统计图(对策一)
第一条对策实施完之后,破口瓶数量少于平均最高数量,故此实施是有效果的,但尚未达到攻关目标。
对策二:拆卸机械手,利用老虎钳把机械手前端向外扳弯,每天进行 1 对机械手改造(共 100 对机械手,改造时间约 3 个月),改造完之后装至洗瓶机上用一定数量的西林瓶进行试机,再进行生产[5]。
同时,统计 2021-01-16—2021-01-31 灯检废品中破口瓶的数量,如图 4 所示(批量为 92 000 瓶)。
图 4 破口瓶数量统计图(对策二)
第二条对策实施完之后,破口数量已全部达到攻关要求,每批小于等于 2 瓶,故此次活动攻关成功。
Part.07
效果检查
自 2020-10-12,经过第一次调整机械手水平高度,洗瓶破口瓶数量明显减少;第二次调整机械手机械臂长度后,破口瓶数量稳定在 2 瓶以下,达到攻关要求,每批小于等于 2 瓶。破口瓶数量活动前后效果对比如图 5 所示。
图 5 破口瓶数量活动前后效果对比图
7.1 有形效果
降低产品质量风险,确保生产的每一支产品质量符合要求;降低生产成本,清理 2 瓶破瓶产生的玻屑比清理 9.6 瓶破瓶产生的玻屑要节约 0.5 h,这就意味着隧道烘箱(功率 140 kW)可以提前 0.5 h 降温,大大降低了电能成本(按每千瓦时电需要 1 元计算,一个月节约的电能成本为 140 kW×0.5 h×1×30 d=2 100 元)[6]。
7.2 无形效果
提高了产品质量,维护了企业形象;降低市场投诉的风险,增强了市场竞争优势;为病人的安全用药提供了保证;提高了小组成员对攻关活动的认识及业务能力,增加了团队精神。
Part.08
巩固措施
召开车间内部表彰会,分享本次攻关活动成果;根 据 本 次 的 攻 关结果,规范岗位的操作规程PDO-103-004《103 车间西林瓶清洗灭菌岗位标准操作规程》;完善设备点检检查细则,并对岗位人员进行培训。
Part.09
总结经验及打算
在小组全体成员的共同努力下,实现了攻关目标,有效控制住了生产过程中洗瓶机导致的破口瓶问题,不仅降低了质量风险,确保了产品质量,也提高了人员的业务能力,增强团队合作精神。在今后的工作中将进一步开展此类活动,积极创新,将质量管理融入到工作的各个领域中。
参考文献
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[3]邵德龙,王淑玲.质量风险管理技术MA公司小容量注射剂可见异物检测中的应用[J].中国卫生产业,2016,13(30):159-161.
[4]郁双妹.输液玻璃瓶洗瓶机的现状[J].医药工程设计,1993(1):31-34.
[5]罗益海,张卞.超声波自动洗瓶机的技术改进[J]. 广西中医药大学学报,2014,17(3):131-134.
[6]田耀华.对隧道式超声洗瓶机特点的探讨[J].机电信息,2008(11):22-26.
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2024-09-23
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2024-09-19
口服固体制剂作为临床应用非常广泛的剂型之一,其传统生产模式存在产尘量大、生产暴露环节众多以及工序复杂等特点。因此,在生产 OEB4-5 级标准的口服固体制剂时,面临的挑战是多方面的。本文从车间建设的角度出发,探讨了针对高毒性或高活性等固体制剂生产所需采取的技术手段与措施。
作者:卞强、陈宁
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