Part.0
1—进料输送带;2—溢流体;3—供给螺杆;4—举升器;5—手轮;6~11—清洁工位(三水三气清洁容器内外);12—出料。
图1 洗瓶机结构示意图
以西林瓶洗涤为例,由输送网带送瓶,在喷淋板下方注满水再滑入水槽中,经过超声波清洗,在水槽中绞龙将西林瓶进行有序分离并送至提升拔块处,提升拔块将西林瓶从水中平稳地提升并送至大转鼓的机械手上,带有夹具的机械手将西林瓶夹住并翻转180°,使瓶口朝下,以便进入下面的冲洗工位,第一组喷针插入瓶内喷出循环水冲洗内壁,并在瓶外壁冲循环水,第二组喷针冲循环水,第三组喷针吹压缩空气,第四组喷针喷注射用水冲洗内壁,第五组喷针吹压缩空气,第六组喷针吹压缩空气将瓶内残留水排出,并在瓶外壁吹压缩空气,至此完成西林瓶所有清洗工序。最后机械手将西林瓶翻转180°,并送至出瓶星轮上,出瓶星轮将西林瓶送至隧道烘箱入口处。
洗瓶机运行效果将直接影响无菌制剂产品的质量和生产周期,做好洗瓶机设备系统的维护,及时解决运行过程中出现的故障,对保证生产顺利进行和产品质量都具有重要意义。
Part.01
推夹机构过载导致停机的原因分析与处理
图2 过载分析
Part.02
固定感应器铁片断裂的原因分析与处理
图3 固定感应器铁片断裂分析
Part.03
夹具晃动戳到西林瓶的原因分析与处理
故障现象:洗瓶机在运行过程中夹具频繁晃动,导致错位,洗瓶针头戳到西林瓶口,出现针头折断弯曲现象,设备停机时间过长。
故障分析方法如图4所示。
图4 夹具晃动戳到西林瓶分析
解决措施:(1)洗瓶机调成点动模式,在点动过程中发现夹具运行时晃动幅度较大,针头无法对准西林瓶,夹具错位后针头戳到西林瓶口,导致针头折断弯曲,停机后,手动晃动夹具的转鼓,转鼓出现晃动,由此可见是转鼓与驱动之间存在间隙,导致运转过程不平稳,出现夹具晃动错位的现象,如图5所示。
图5 夹具晃动戳到西林瓶
图6 解决故障示意图
Part.04
瓶口夹具老化出现碎瓶的原因分析与处理
故障现象:西林瓶经过气水吹扫清洗后,经传送带送入隧道烘箱内,设备点检时发现冲洗台出瓶星轮下部存在异常玻屑,经排查发现该玻屑形状较为固定,对比后发现为瓶口损坏。
故障分析方法如图7所示。
图7 瓶口夹具老化出现碎瓶分析
解决措施:(1)检查冲洗台各夹具弹簧的弹力,西林瓶装满水点动翻转180°,目视检查瓶口朝下瓶身是否倾斜;使用手指扳动夹具,逐一检查夹具开合力度是否适中,有无弹力不足现象,如有则更换夹具弹簧。(2)目视检查冲洗台夹具(两只)是否平行或存在夹具变形异常情况,使用触摸法检查与西林瓶瓶口接触位置是否光滑无毛刺,如有则进行更换或打磨。(3)对磨损严重的滑动胶圈进行更换。(4)松开出瓶星轮金属底座与轴连接的四个螺钉,将出瓶星轮工位顺时针旋转微调,使用水平尺检查12个冲洗台夹具工位应平行,目视检查不锈钢夹具在夹住西林瓶进入星轮的位置应居中,西林瓶松紧适中,点动设备运行顺畅无卡阻。
Part.05
提升带轴承磨损导致炸瓶的原因分析与处理
故障现象:在洗瓶机正常生产过程中,提升轮和进瓶轮交接处炸瓶严重,生产无法正常进行。故障分析方法如图8所示。
Part.06
结语
洗瓶机对制剂产品质量起着关键性作用,设备长时间运行使用,导致设备存在部件磨损变形、不锈钢夹具工位偏前、弹簧使用过久拉力疲劳等一系列问题,造成出瓶星轮处瓶口破损。由此可以看出,设备平时的维护维保不到位,应按照规定要求对设备进行维护,并检查夹具胶圈等是否存在磨损现象,如有磨损则及时更换,同时做好设备润滑,保证设备运行顺畅。本文就制剂洗瓶机的常见故障原因进行了分析,并提出了解决方法,希望能对制剂设备管理者起到一定的帮助作用。
设备管理与改造
邵丽竹
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作者:崔芳菲
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